福州:创新技术精细管理 老电厂成了节能明星
年底,正是企业生产用电的高峰。在华能福州电厂二期主控室里,两台350万千瓦发电机组正满负荷运行发电。两台机组前,分别竖立着一块“中国企业新纪录”牌,值班负责人自豪地说:在今年的全国火电大机组竞赛上,它们分别获得特等奖和二等奖,双双创下了全国新纪录,都成了明星啦!
上月25日,第十二批中国企业新纪录在北京发布,华能福州电厂3号机组发电标准煤耗299.79克/千瓦时,4号机组用电率3.31%,均刷新了国内同类机组纪录。
据悉,全国同类机组平均发电煤耗是330克、用电率是5.48%,专家测算,同等级的机组约占全国火力发电容量近三分之一,如果能耗指标都能达到华能福州电厂的水平,一年下来就能节省2000多万吨标准煤,可供整个福建省用上一年。
技改创新:年节标煤50万吨
在华能福州电厂锅炉出渣口,装载机正将燃煤发电后的灰渣装运到汽车上,送到厂家进行综合回收利用。电厂每年产生燃烧废弃灰渣几十万吨,一年前,这些灰渣都是通过管道用水排到五六公里外专门建造的储渣场,既污染环境又占地。
这个由技改项目“炉底渣脱水改造”带来的变化,每年可为厂里节约近千万元:每年可节约工业水量约28万吨、节约用电约1643万千瓦时,节省备品、维护费用约325万元,并减少了废水排放。
“这项节能环保的技改项目,是给逼出来的。”华能福州电厂厂长陈振声说。
华能福州电厂是我省早期最大的电厂,但随着其他大型发电机组的陆续投产,电厂丧失了长期的优势地位。如何突破瓶颈寻求出路?去年初,他们主动“请缨”创建节约环保型示范电厂,实现企业可持续发展。
然而,如同当头一棒,2006年上半年,连绵充沛的雨量给我省带来丰富的水电,火电厂的发电负荷大幅下降,导致各项能耗指标居高不下,形势严峻。摆在面前只有一条路:突破思维定式,大胆改革创新,深挖节能潜力,走出困境。
电厂两条运行了18年的灰浆管道磨损老化严重,运营成本不断上升,如果发生泄漏,不但会给机组安全运行构成严重威胁,还将造成周围环境污染。但如果要全面更换的话,预算投资额高达1895万元。陈振声大胆地提出了进行炉底出渣方式改造的设想,把水力出灰渣系统改为干出渣。经过多方论证和不断完善技改方案,改造取得了显著成效。
首战告捷,极大鼓舞了士气,使创建节约环保型示范电厂活动进入了实质性的白热化阶段,员工们积极建言献策,先后提出节能减排的新思路、新办法356项。2006年,电厂共实施了各类管理和技术改进216项,其中重大的技改项目21项。生产的废水回收后用于煤场喷水、浇花用水,实现了全厂废水的100%回收利用;通过改造灰生产设备系统,适应市场对不同灰种的需求,使灰综合利用率不断攀升,综合利用率达102.25%。
精细化管理:抠出每一度电
在华能福州电厂,每个运行值班人员都随身带着一张小卡片,上面记录了要实现最节能的运行需要的各种数据。工人邹小明告诉记者:比如锅炉送风的闸门,我们以前是开到3,现在按照检查卡上的要求是关到1。以前我们认为这个门开得越大越好,后来通过一段运行发现,关到1以后整个锅炉效率提高了一个百分点,每年可节约燃煤2万多吨。
为降低能耗,电厂加强与国内同类机组最好水平、国外同类机组设计值的对标工作,查找差距,制定改进措施。还从全国请来了上百名专家“会诊”,总结出一套科学节能方案,并制定下发优化运行卡片。这就好比一道营养配方,工人们只要按照上面的指令操作,就能做出一道道最科学的菜来:一期锅炉按优化卡片运行,全年可节电139.96万千瓦时;采用人工调整间歇供电和智能控制结合等供电方式后,电除尘器高压电源功耗大大下降……
电厂还把资源节约活动同降低生产经营成本、完成全年生产经营任务结合起来,建立精细化管理的运作机制,明确激励机制,加大惩戒力度,充分调动员工的积极性。
通过技术改造和精细化管理,电厂2006年在发电量同比下降8.73亿千瓦时,负荷系数同比下降9.32个百分点的情况下,各项技术经济指标达到了历史最好水平,实现发电煤耗306.15克/千瓦时,发电厂用电率3.49%,比全国火电平均水平分别低48.77克/千瓦时和2.44个百分点,一年少烧标煤46.91万吨,相当于减排二氧化硫6333吨。今年,节能减排再创佳绩,截至11月底,实现发电煤耗302.04克/千瓦时,同比下降4.11克/千瓦时,发电厂用电率3.15%,同比下降0.34个百分点,节约标煤4.33万吨。观念创新,技术创新,管理创新,使这家历经20年运行、市场竞争力逐渐下降的老电厂,成为理念先进、管理科学、节能成绩突出的示范企业。
超常规运作:推进脱硫减排
12月18日,在华能福州电厂脱硫脱硝工程推进仪式上,华能福州电厂分别与省经贸委、省环保局签订了节能减排责任状,承诺将在2008年8月30日前全面完成燃煤机组脱硫改造工程,将二氧化硫排放率控制在5%以下。同时,开展脱硝改造工程,降低氮氧化物的排放。
记者在施工现场了解到,龙净环保公司和两支土建队伍已进场交叉施工。14台冲孔灌注桩机正分布在5个区域内施工,已完
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